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電解槽墊片腐蝕泄漏原因分析
添加:2017-10-11 15:35:02    游覽:2281    來源:網(wǎng)絡(luò)

  摘要:介紹中國石化齊魯分公司氯堿廠50kt/a離子膜電解槽密封墊片泄漏情況分析,分析腐蝕原因,提出密封墊片材質(zhì)和尺寸、電解槽組裝方法改進(jìn)等措施,實施后電解槽密封墊片腐蝕泄漏問題得到有效解決。

  關(guān)鍵詞:電解槽;復(fù)極元件;墊片;泄漏;腐蝕

  1 問題的提出

  50kt/a離子膜電解槽是1999年由意大利DE NORA公司引進(jìn)的,型號為38DD350。主要由復(fù)極元件、陰陽極分布管、陰陽極密封墊片和聚四氟循環(huán)軟管等構(gòu)成,電解槽密封由16條拉桿螺栓緊固來實現(xiàn)的。裝置投產(chǎn)以來,電解槽存在的主要問題是密封墊片泄漏和復(fù)極元件腐蝕,嚴(yán)重影響到離子膜電解槽的長周期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

  2 電解槽工藝特點及密封墊片泄漏現(xiàn)象

  電解槽運(yùn)行時,陽極為微負(fù)壓(-400~-200Pa),陰極為微正壓(2000Pa)。離子膜由于陰、陽極兩側(cè)壓力差作用,緊貼在陽極活性極網(wǎng)上。陽極的負(fù)壓是靠電解槽氣相總管上連接的鼓風(fēng)機(jī)維持和調(diào)節(jié)的,陰極的正壓是電解產(chǎn)生的氣體作用形成的。陰極和陽極的液相進(jìn)科由兩個高位槽維持恒定流量和液位差,因而38DD350電解槽能夠?qū)崿F(xiàn)自然循環(huán),同時由于操作壓力低,安全性非常高。

  電解槽密封墊片的泄漏現(xiàn)象:一是電解槽密封面的4個角局部泄漏(見圖1);二是電解槽密封面底部中間,墊片產(chǎn)生明顯的滴漏(見圖2)。

圖1陽極墊片角部泄漏

圖2電槽底部的密封墊片滴漏

  3泄漏腐蝕原因分析

  3.1 復(fù)極元件局部變形

  密封面局部變形,有凹陷,墊片密封彈性不足以補(bǔ)償該凹陷區(qū)域,造成電解液滲漏,并腐蝕碳鋼邊框部分。復(fù)極元件常見的泄漏及腐蝕部位見圖3。

  圖3電解槽復(fù)極元件陽極密封泄漏部位示意

 圖3電解槽復(fù)極元件陽極密封泄漏部位示意

  復(fù)極元件陽極密封面存在縫隙腐蝕,墊片與鈦金屬表面之間因局部密封不良,會形成0.025~0.10mm的微小縫隙,含游離氯的電解鹽水介質(zhì)在縫內(nèi)停滯,產(chǎn)生縫隙腐蝕。墊片腐蝕見圖4。

 圖4陽極墊片局部嚴(yán)重腐蝕

  3.2 墊片質(zhì)量原因

  EPDM(三元乙丙橡膠)橡膠配比或硫化工藝不合理,聚四氟乙烯半包覆膜寬度不足,使陽極墊片的橡膠部分直接與陽極電解液接觸,電解液中的游離氯腐蝕橡膠墊片,縮短了陽極墊片使用壽命。

  3.3 墊片密封補(bǔ)償量不足

  電解槽設(shè)計安裝參數(shù):單套墊片(陰極2.6mm 陽極2.2mm)厚度4.8mm,單片復(fù)極元件厚度82.5mm,緊固框架厚度125mm,總裝配尺寸為3636mm(緊固扭矩110N.m時的設(shè)計值),墊片設(shè)計變形量0.5mm。

  緊固前的電解槽總裝配尺寸=39個單個復(fù)極元件厚度 38X(單套墊片厚度 離子膜厚度0.1mm) 2X端部緊固框厚度=39X82.5 38X4.9 2X125=3653.7mm,緊固后的墊片壓縮量=(3653.7-3636)/(38X4.9)X100%=9.5%,實際墊片變形量=4.9X9.5%=0.46mm,小于設(shè)計變形量0.5mm。因而墊片無法全部補(bǔ)償密封面缺陷,處于泄漏臨界狀況。

 4解決措施

  4.1 復(fù)極元件密封面的校正修復(fù)

  復(fù)極元件密封面4個邊角或中縫處凹陷位置,采用專用的聚四氟軟膠填充補(bǔ)平,修補(bǔ)后的密封面要比周圍金屬高出0.2mm,以保證填充軟膠在預(yù)緊力作用下能夠補(bǔ)償密封凹陷尺寸。密封面局部腐蝕溝槽或變形嚴(yán)重?zé)o法調(diào)整的,進(jìn)行局部更換鈦密封翻邊,修復(fù)后誤差范圍在0.2mm/m內(nèi)方可使用。

  4.2 陽極密封墊片的改進(jìn)

  陽極墊片的橡膠部分改用日本進(jìn)口EPDM原膠,2層包覆膜厚度均減薄至0.05mm,材質(zhì)由F4(聚四氟乙烯)改為PFA(全氟乙烯),并適當(dāng)加寬,陽極墊片的含膠量和硬度也做了改進(jìn)。陰陽極墊片改進(jìn)前后的參數(shù)對比見表1。

表1改進(jìn)前后陰陽極墊片參數(shù)對比

  4.3 電解槽組裝方法的改進(jìn)

  (1)增加了組裝數(shù)據(jù)的檢查調(diào)整。電解槽安裝前,對每一片復(fù)極元件密封面的厚度變化情況進(jìn)行檢查、測量和記錄,為電解槽組裝時提供了數(shù)據(jù)參數(shù);電解槽組裝時,每安裝10片復(fù)極元件,要對4個對角位置的組裝尺寸進(jìn)行測量調(diào)整。

  (2)改進(jìn)了拉桿螺栓緊固次序和力矩。16條拉桿螺栓的緊固力矩按照60、90、120N.m分3次完成,待電槽升溫至75℃時,從另一側(cè)端部壓緊框按同樣的力矩再熱緊一次。

  采用改進(jìn)墊片和改進(jìn)緊固方法后實測總裝配尺寸為3631~3633mm,則改進(jìn)后的墊片壓縮量為10.9%,墊片變形量為0.545mm,大于設(shè)計變形量0.5mm,達(dá)到補(bǔ)償密封面缺陷目的,有效解決了墊片泄漏問題。

  5結(jié)語

  采用以上方法和措施,連續(xù)組裝4臺38DD350型電解槽,密封墊片沒有出現(xiàn)泄漏問題。最早實施的單槽運(yùn)行周期接近4a,到2009年累計減少檢修電槽36臺次,節(jié)約修理費(fèi)用320余萬元。

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